漳州某體育用品廠空壓機巡檢案例分享:從細微處預見風險,避免非計劃停機
一、案例概述
本次案例記錄了漳州某體育用品廠的空壓機日常巡檢,我司的售后技術人員,通過嚴格規劃的空壓機巡檢過程,憑借對
設備參數、管路系統及關鍵部件的細致觀察,識別潛在的風險,制定下次保養的時間及所需材料。

二、空壓機設備
設備型號:開山永磁變頻空壓機 MVF22
三、 巡檢過程與異常發現
1. 整體外觀與運行參數分析
步驟: 巡檢人員首先對空壓機本體進行目視檢查,確認無油污泄漏、結構無異常。隨后,重點記錄控制面板各項數據。
發現: 設備運行時間、主機電流,壓力溫度等核心參數正常,
確認:下次保養的時間在12月份,三濾均到時間需要更換

2. 管路系統與連接點檢查
步驟: 依據管道流程圖,對從空壓機到儲氣罐再到主管路的各個連接點進行逐一排查。
發現: 在空壓機接口處,管道生銹,時間比較久,巡檢人員聽到輕微的、持續的 “嘶嘶” 聲。
深入分析: 此泄漏點雖小,但會導致系統壓力小幅波動,為維持設定壓力,空壓機加載頻率和時間會無形中增加。
解決:維修人員緊固了泄漏點的接口,并對整個管路系統的密封性進行了復檢。

3. 終端壓力確認
步驟: 檢查儲氣罐壓力表讀數。
發現: 壓力表顯示值在正常范圍內。
四、案例總結
巡檢的意義并不是走過場”的,而是通過專業的,細化的巡檢流程,發現存在的問題,預防大于維修,減少公司停機風險,以及降本增效。





